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一、工程概況
福建省龍巖至長(zhǎng)汀高速公路A1合同段K2+790~K3+050段左側(cè)考塘滑坡段高邊坡整治。其自然邊坡較徒,最高約55.7M,設(shè)計(jì)為7級(jí)高邊坡,第一級(jí)1:0.75,路塹半擋墻;第二級(jí)1:1.0,拱形骨架植草;第三級(jí)1:1~1.25,并設(shè)有6M寬平臺(tái),預(yù)應(yīng)力錨索框架與三維網(wǎng)交錯(cuò)布置;第四級(jí)1:1~1.25,并設(shè)有6M寬平臺(tái),預(yù)應(yīng)力錨索框架與三維網(wǎng)交錯(cuò)布置;第五、六、七級(jí)1:1.25,三維網(wǎng)植草。
考塘抗滑樁錨索:在邊坡第二級(jí)K2+830~+940段設(shè)置13根錨索抗滑樁,樁以1:1坡率彎折于第二階坡面至4M高,截面為1.8×2.4m,小平間距為6M。其中,第1~3#樁進(jìn)入地面(第二階平臺(tái)坡面)20M,樁頭彎折高3M處設(shè)2根預(yù)應(yīng)力錨索;第4~13#樁進(jìn)入地面(第二階平臺(tái)坡面)24M,樁頭彎折高3M及1M處設(shè)2根及1根預(yù)應(yīng)力錨索,錨索成品字形分布。采用φ130mm錨索鉆孔,6索無粘鋼絞線錨索長(zhǎng)32m,錨固段長(zhǎng)均為14m,設(shè)計(jì)拉力為800KN,樁間拱型骨架植草防護(hù)。
二、考塘抗滑樁錨索施工過程
2005年4月22日,根據(jù)龍長(zhǎng)高速公路A1合同段路塹高邊坡防護(hù)加固工程動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)說明,在K2+790~K3+020段左側(cè)考塘滑坡,本路段工程位于319國(guó)道龍巖新羅區(qū)龍門考塘滑坡東南側(cè),國(guó)道公路里程K212+100m,1994年由于319國(guó)道擴(kuò)建,向內(nèi)拓時(shí)8m,開挖坡腳破壞山體的整體平衡。1995年雨季,雨水觸發(fā)作用下產(chǎn)生大面積滑坡,直到現(xiàn)在滑坡體仍處于不斷下滑變形蠕動(dòng)狀態(tài)。
通過分析相關(guān)資料后,我們對(duì)滑坡進(jìn)行綜合的監(jiān)測(cè)。通過近期的觀察,邊坡仍處在不穩(wěn)定的狀態(tài),并略有增大位移的趨勢(shì)。為了防止位移不進(jìn)一步擴(kuò)展,我們努力地進(jìn)行搶工,用最短的時(shí)間完成防護(hù)工程,確保整個(gè)工程順利竣工。
由于在進(jìn)行抗滑樁錨索的施工時(shí),錨索的實(shí)驗(yàn)孔施工時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),對(duì)整個(gè)工程影響很大,我們當(dāng)心邊坡會(huì)進(jìn)一步惡化。對(duì)此我們特別提出申請(qǐng),在進(jìn)行錨索實(shí)驗(yàn)孔施工時(shí),同時(shí)進(jìn)行工程孔的施工,以減少邊坡處在無加固狀態(tài)的時(shí)間。確保安全施工和順利竣工。
2005年5月22日,在K2+790~K2+920段錨索抗滑樁工程中,我們按設(shè)計(jì)要求(跟管風(fēng)壓沖擊鉆孔方法)先后進(jìn)行幾個(gè)錨索的成孔,在幾個(gè)錨孔的鉆造過程中遇到了很多困難。惡劣的地質(zhì)情況,土體的含水率非常高,在離坡體表面3.5m、10m、15m、20m處出現(xiàn)不同程度的土體坍塌,另外在離坡面4~5m處出現(xiàn)整個(gè)斷面漏風(fēng)(斷層)等,從而無法繼續(xù)進(jìn)行更深的成孔。下面是兩個(gè)代表性的孔位,具體錨孔錨造過程中的記錄如下:
2-5-1:(邊坡第二級(jí)--第5根抗滑樁--第1號(hào)孔位)
0-5m殘積粘性土(可塑),土體呈現(xiàn)粘性狀略帶有石英砂,土體較潮濕,且在離坡面3.5m處出現(xiàn)局部漏風(fēng)。5m~20m土體殘積粘性土(硬塑),土體呈現(xiàn)粘性狀略帶有石英砂(土體每隔1.5m土體呈現(xiàn)的顏色各不相同,土體潮濕程度也各不相同)部分土體含水量很高,13m開始土體呈現(xiàn)含水率大的含有大量石英砂的殘積粘性土,尤其在進(jìn)行18m處錨孔鉆造過程中,離坡面15m處開始出現(xiàn)土體坍塌,從而無法將土渣排出孔外,至使錨孔工作無法繼續(xù)進(jìn)行。
2-7-2:(邊坡第二級(jí)--第7根抗滑樁--第2號(hào)孔位)
0~2m殘積粘性土(可塑),土體呈現(xiàn)較強(qiáng)粘性的粘土,土體較潮濕,但土體中夾有石英砂。2~6m殘積粘性土(可塑),土體呈現(xiàn)較強(qiáng)粘性的粘土,土體較潮濕,在進(jìn)行6m處施工時(shí),在離坡面3.5m處出現(xiàn)土體坍塌。但經(jīng)過處理后繼續(xù)進(jìn)行施工。6m~16m土體殘積粘性土(硬塑),土體呈現(xiàn)粘性狀略帶有石英砂(土體每隔1.5m土體呈現(xiàn)的顏色各不相同,土體潮濕程度也各不相同)部分土體含水量很高,當(dāng)進(jìn)行到16m處錨孔鉆造過程中,離坡面15m處出現(xiàn)小部分土體坍塌,但不會(huì)造成成孔困難,繼續(xù)施工。16m~26m但在進(jìn)行到26m處施工時(shí)在土體15m和20m處又再一次出現(xiàn)土體坍塌,從而無法將土渣排出孔外,至使錨孔工作無法繼續(xù)進(jìn)行。與前兩孔相似,在錨孔滯留一段時(shí)間后孔口有少量的水流出。
在進(jìn)行幾個(gè)工程孔的鉆造過程中,出現(xiàn)邊坡斷層、土體含水率高、土體坍塌等等情況,使得我們不能按設(shè)計(jì)完成成孔。
由于近一兩個(gè)月當(dāng)?shù)赜炅康某渑妫由媳韭范喂こ痰乩項(xiàng)l件和地質(zhì)情況,而造成本段滑坡體的施工環(huán)境的復(fù)雜。
在05年9月前,我們反復(fù)地進(jìn)行跟管鉆進(jìn)施工,但因?yàn)楦鞣N情況還是無法成孔。不是出現(xiàn)管靴脫落就是出現(xiàn)管靴斷裂,都無法達(dá)到成孔要求。后面改進(jìn)設(shè)備和技術(shù)后于10月重新設(shè)置S1、S2試驗(yàn)孔采用跟管鉆進(jìn)多次才勉強(qiáng)成功。并按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行二次高壓劈裂注漿。但由于地質(zhì)等各種原因,最后進(jìn)行張拉試驗(yàn)還是無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求,最終S1試驗(yàn)孔失敗。S2未張拉。05年11月進(jìn)行第二號(hào)抗滑樁錨索施工中,并重復(fù)多次的成孔施工,最終也是勉強(qiáng)成功。在進(jìn)行錨索安裝進(jìn)發(fā)現(xiàn)孔內(nèi)殘流渣很多無法安裝到位,然后進(jìn)行二次沖刷,最終錨索安裝成功。因摩擦力太大,套管拉出困難,部分套管斷裂,但考慮到錨固段有套管存在將影響到錨固質(zhì)量,所以只能再一次將錨索拉出。但是在拉拔過程中沒有辦法抽動(dòng),最后強(qiáng)制拉出錨索,錨索破壞,本工程孔成孔再一次失敗。
在06年1月18日,對(duì)由業(yè)主、設(shè)計(jì)代表、總監(jiān)辦共同指定的試驗(yàn)孔進(jìn)行施工,本次施工采用80型鉆機(jī)和23m3全進(jìn)口的日本北越產(chǎn)的空壓機(jī),在施工到16m時(shí),因阻力太大套管的管靴發(fā)錨,經(jīng)常性卡鉆,最終導(dǎo)致管靴托落,成孔失敗(本次施工采用干鉆,土體很濕,部分出現(xiàn)流砂,出渣因難,鉆孔阻力大)。在06年1月20日再次重復(fù)進(jìn)行對(duì)本試驗(yàn)孔施工,在施工過程中發(fā)現(xiàn)孔內(nèi)已經(jīng)積滿大量水,前16m相對(duì)易施工,出渣還算順利,但套管壁內(nèi)還是存在大量土渣無法排出,再進(jìn)行后面施工,就出現(xiàn)孔內(nèi)出渣越來越少,到了20m后阻力很大,常出現(xiàn)沖擊器堵住無法沖擊,最后在21m處進(jìn)沖擊器內(nèi)部構(gòu)件斷裂偏心鉆頭無法回位,又一次拔出套管。本次成孔再一次失敗。06年1月23日進(jìn)行第三次施工,在進(jìn)行到25m時(shí)再一次出現(xiàn)管靴托落。成孔又一次失敗。
本工程通過書面上報(bào)給監(jiān)理辦、設(shè)計(jì)院及業(yè)主。業(yè)主和設(shè)計(jì)院專家多次親臨現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地研究,并經(jīng)過第二次的地質(zhì)堪察,最終取得新治理方法。原先跟管風(fēng)壓沖擊鉆孔方法在本工程不能適應(yīng)。經(jīng)過專家的詳細(xì)研究最終決定用地質(zhì)跟管水鉆方法。
為了加快在雨季帶來更嚴(yán)重的后果,公司從領(lǐng)導(dǎo)到員工齊上陣。我們?cè)跇I(yè)主及設(shè)計(jì)院專家的指導(dǎo)下,于2006年3月對(duì)本邊坡進(jìn)行試驗(yàn)孔的成孔。采用地質(zhì)跟管水鉆方法進(jìn)行錨孔的鉆造。經(jīng)過一天的施工三個(gè)實(shí)驗(yàn)孔全部都能滿足鉆造要求,錨索的安裝也很順利。當(dāng)天晚上我們就開始進(jìn)行注漿,達(dá)到劈裂注漿要求后我們進(jìn)行劈裂注漿,注漿的施工過程一切順利。最后按照實(shí)驗(yàn)孔施工方法依次進(jìn)行錨墩的澆筑。于2006年4月進(jìn)行錨固力的基本試驗(yàn)張拉,張拉力能滿足設(shè)計(jì)要求。最終本工程能順利進(jìn)行。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):本工程位于南方雨量相對(duì)充沛的福建,且邊坡經(jīng)過長(zhǎng)年累月地表水的浸泡,土體部份都形成流塑狀。這種地質(zhì)通過跟管風(fēng)壓沖擊鉆孔方法并不能取到效果,因?yàn)樵谑┕み^程中,沖擊后的土體不會(huì)因?yàn)轱L(fēng)壓的作用下被吹出孔外,土體因?yàn)閮?nèi)部的水又一次浸泡形成泥塑狀、流塑狀和泥團(tuán)狀賭住套管。并且在鉆孔過程中使得孔內(nèi)土體在風(fēng)壓的作用下不斷沖擊,造成土體塌孔。個(gè)別能鉆造成功的錨孔由于內(nèi)部水的原因,使得土體形成大量的團(tuán)狀無法排出,在注漿后形成水泥包裹著大量泥團(tuán),不能達(dá)到錨固力的要求。通過實(shí)踐分析跟管風(fēng)壓沖擊鉆孔方法在這樣地質(zhì)情況下不能取到效果。
這種地質(zhì)通過地質(zhì)跟管水鉆方法就能取得成功并達(dá)到設(shè)計(jì)要求。因?yàn)橛玫刭|(zhì)跟管水鉆方法,在鉆孔過程本身加水進(jìn)行鉆孔,所以就不會(huì)因?yàn)橥馏w水的原因造成成孔困難的問題。鉆孔過程中不會(huì)因?yàn)轱L(fēng)的作用使土體塌方。用這種方法,就是通過自鉆方式,將土體磨成粉狀與水混合通過外面水的壓力從底部將土質(zhì)擠出套管外。這樣鉆孔土體自然就不會(huì)形成泥團(tuán)狀,也不會(huì)因?yàn)樗缀屯馏w排不出而造成賭管。在注漿的工藝中,安裝錨索后不將套管拉出,而是進(jìn)行孔底高壓返水泥漿,將管內(nèi)流下的少量泥漿和大量水通過水泥漿壓力排出孔外,待管口流出都是水泥漿后再將套管拉出,這樣管壁的土體也不會(huì)因?yàn)樗脑蚪档湾^固力,也不會(huì)形成水泥漿包住大量的泥團(tuán),這樣自然就能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。但這樣的地質(zhì)不管采用什么方法施工劈裂注漿是離不開的。通過實(shí)踐與理論的分析含水量大且邊坡土體已經(jīng)破壞的地質(zhì)通過地質(zhì)跟管水鉆方法是可以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
文章標(biāo)題:2010 考塘滑坡整治錨索抗滑樁錨索施工技術(shù)總結(jié)報(bào)告
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